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为3500毫米轧机主传动系统赋予新生命

本报讯“这回可好了,想看的数据一目了然,故障信息更加全面,特殊功能的程序修改在画面上就能操作,真是太方便了!”近日,看着火红的钢板在轧机中自由穿梭,首钢京唐中厚板事业部改造团队成员们都露出了喜悦的笑容,3500毫米轧机主传动系统被赋予了新的生命。

此次对3500毫米轧机主传动系统的改造增加了上位机工程师站,完善了主电机监控系统,轧制模型得到进一步完善,轧机主传动将给自动化系统传输更多的电机数据。

据介绍,在首钢京唐中厚板生产工序中,轧机主电机是轧钢的动力之源,电控系统是大脑和神经,指挥着轧机工作。3500毫米轧机主传动系统采用的是西门子早一代SIMADYN-D控制器,已经使用整整18个年头,器件老化、性能衰减。同时,该系列产品已在西门子全面停产,备件无处采购,产品超出服务时限。一旦出现复杂故障,将难以得到西门子的技术支持与服务,面临“有病无处可医治”的局面。

面对问题,2020年11月30日,首钢京唐中厚板事业部成立专项攻关小组,与设备部、首自信公司共同研究解决办法,在保证控制精度的同时,考虑以投资少、短平快的原则进行升级改造。经过多方调研,攻关小组锁定使用西门子SL150全数字控制器对现轧机控制系统进行改造替换,保留原有功率单元和辅助系统,计划在3500毫米产线年修时组织改造工作。

改造方案确定后,首钢中厚板事业部副部长韩立民挂帅,由电气专业主任师侯文立、自动化专业主任师邱志宏、电气自动化专工付国组成改造团队,全力保障改造工作。改造团队相继破解设备制作周期长、系统没有源程序、主电机监控融合难、设备安装调试工期短等难题,设备供货周期由8个月缩短到3个月。同时,他们利用2个月的时间完成系统设计和程序编制,5天完成现场利旧设备适配改造,3天完成系统测试与电机开闭环转车,2天完成轧钢热负荷调试,并且轧机主电机热负荷试车一次成功。 (付国)

《中国冶金报》(2021年8月17日04版四版)

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